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國(guó)資國(guó)企動(dòng)態(tài)
2014-06-05
從廣州驅(qū)車向西5個(gè)小時(shí),就到了茂名石化。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的廣東省,這里算是較為偏遠(yuǎn)的粵西山區(qū)?删褪窃谶@樣一個(gè)小地方發(fā)展的茂名石化,最近連續(xù)5年成為廣東納稅最多的企業(yè),中國(guó)石化集團(tuán)內(nèi)同規(guī)模效益最好的企業(yè)。2011年,茂名石化銷售收入突破千億元,上繳稅收超過(guò)200億元。
在茂名石化深入采訪后記者發(fā)現(xiàn),這個(gè)好效益原來(lái)是用精細(xì)化管理“摳”出來(lái)的。
半年減少原油損耗5萬(wàn)噸
在茂名石化港口分部,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,在蒼茫的海邊,幾艘巨大油輪?吭诎,好一幅壯觀的景色。
茂名石化的原油都是從海外進(jìn)口,有一個(gè)單點(diǎn)負(fù)責(zé)原油的接卸。這里,也就順理成章地成為茂名石化千方百計(jì)減少原油加工損耗的第一個(gè)環(huán)節(jié)。
減耗體現(xiàn)在原油接卸到管道運(yùn)輸?shù)母鱾(gè)環(huán)節(jié)和每個(gè)細(xì)微之處:要把油輪艙壁的油刮干凈,把管線里的油沖干凈,把艙底的油掃干凈,等等。
為了把油卸干凈,茂名石化的員工先是用鏟子鏟,后來(lái)把牙簽都用上了。就是通過(guò)這些細(xì)微處的精細(xì)管理,茂名石化港口分部的原油途耗一直保持在行業(yè)先進(jìn)水平。
在整個(gè)茂名石化,2005年,茂名石化煉油加工損失率為1.08%,2011年降低至0.38%,突破了當(dāng)時(shí)煉油專家組測(cè)定的這家企業(yè)加工損失率理論最低值0.39%。今年前6個(gè)月,煉油加工損失率下降至0.37%,達(dá)到世界先進(jìn)水平。按茂名石化一年加工原油1450萬(wàn)噸計(jì)算,與2005年水平相比,今年上半年就減少了原油損耗5.15萬(wàn)噸。
5年省出62.3萬(wàn)噸標(biāo)煤
在茂名石化煉油分部的倉(cāng)庫(kù)里,記者看到了一個(gè)更換下來(lái)的風(fēng)機(jī)葉片。
聯(lián)合二車間書記許佳貴自豪地說(shuō),減少煉油裝置的風(fēng)機(jī)葉片可以使發(fā)電機(jī)在更低的功率下帶動(dòng)風(fēng)機(jī),更加節(jié)電。經(jīng)過(guò)一次次實(shí)驗(yàn)后,他們想方設(shè)法把風(fēng)機(jī)的葉片削減到最少,使風(fēng)機(jī)既能滿足正常生產(chǎn),又最大限度節(jié)電。這個(gè)小改造很快在茂名石化全面推廣,全廠數(shù)百臺(tái)風(fēng)機(jī)的電耗迅速下降。
記者在茂名石化走訪了好幾個(gè)車間,無(wú)一例外都在醒目的地方掛上了一個(gè)看板,詳細(xì)地標(biāo)明了本裝置每個(gè)月能耗等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和中國(guó)石化同類裝置最好水平的比較。很多職工都自豪地?fù)P著頭對(duì)記者說(shuō),我們的裝置是第一名。
“十一五”期間,茂名石化累計(jì)節(jié)能62.3萬(wàn)噸標(biāo)煤,相當(dāng)于一座中型煤礦一年的產(chǎn)量。在近5年的政府節(jié)能考核中,這家公司連續(xù)5次被評(píng)為中國(guó)石化集團(tuán)和廣東省節(jié)能先進(jìn)單位。
2011年,茂名石化用于節(jié)能節(jié)水改造的投資達(dá)1.2億元,“三廢”資源綜合利用產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)4.6億元,在中國(guó)石化同類裝置能耗競(jìng)賽中,煉油、化工主要裝置均達(dá)到數(shù)一數(shù)二的水平,煉油加工損失率、綜合能耗、裂解損失率、乙烯燃動(dòng)能耗等關(guān)鍵指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好成績(jī),達(dá)到亞太地區(qū)一流水平。
合理優(yōu)化年增效15億元
在乙烯的生產(chǎn)中,裂解爐是耗能大戶。在茂名石化乙烯分部,裂解車間副主任黃文周給我們講了這樣一個(gè)故事:通過(guò)裂解爐多產(chǎn)蒸氣,可以以此作為動(dòng)力帶動(dòng)壓縮機(jī),減少外購(gòu)的燃料氣。2011年,通過(guò)內(nèi)部?jī)?yōu)化,這個(gè)車間大幅減少了外購(gòu)的燃料氣,全年省出了3800萬(wàn)元。
在整個(gè)茂名石化,煉油和化工的一體化正發(fā)揮著巨大的效益。煉油所產(chǎn)生的廢氣被稱為干氣,通常是作為燃料。但實(shí)際上,這些干氣富含乙烯、丙烯、甲烷等成分,可以替代一部分乙烯生產(chǎn)中的石腦油。茂名石化計(jì)劃管理部副部長(zhǎng)沈衛(wèi)國(guó)說(shuō),石腦油比干氣貴了一倍,為此他們花了21億元上了干氣提濃裝置,把干氣提濃后送到乙烯廠當(dāng)原料,一年半的時(shí)間就把成本收了回來(lái)。
另一方面,乙烯生產(chǎn)中一些副產(chǎn)品也可以送到煉油廠作為燃料。過(guò)去,茂名石化除了用干氣制氫外,還必須用石腦油制氫,后來(lái)他們利用乙烯生產(chǎn)中產(chǎn)生大量副產(chǎn)氫的有利條件,組織技術(shù)改造,將乙烯副產(chǎn)氫引入煉油裝置,大幅降低了煉油制氫裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,F(xiàn)在,煉油生產(chǎn)用氫基本通過(guò)乙烯引入,大幅降低了石腦油消耗。
僅今年一年,茂名石化就通過(guò)優(yōu)化增加了15億元的效益,在此之前,連續(xù)幾年每年增加效益超過(guò)10億元。“是一個(gè)名副其實(shí)的增加效益的大西瓜!”茂名石化總經(jīng)理余夕志如此笑言。
(本文章摘自12月18日《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》)
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)